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谈岩石隧道突水涌泥后处治措施
1 ·工程概况
汾阳至邢台高速公路平遥—榆社段宝塔山隧道3 号斜井,井口位于南岭沟村西北,斜井水平长度915 m,纵坡倾角7. 339°,综合坡度达13. 39%,井口标高1 410. 0 m,井底标高1 287. 5 m。斜井地质复杂,共穿过8 个断层破碎带。
2· 突泥涌水基本情况
2010 年5 月11 日宝塔山隧道3 号斜井掌子面里程为XK0 +283,下午17: 00 掌子面爆破,检查爆破效果超欠挖控制较好,掌子面无水。21: 00 出渣结束,掌子面围岩下部为节理发育,破碎完整性差的砂岩,掌子面中上部为强风化泥岩,岩体潮湿无滴渗水现象。出渣结束排险完成后,掌子面突然发生塌方。塌方里程为XK0 + 283 ~ XK0 + 291,塌方里程段内拱顶出现较大空腔,高度为拱顶以上3 m ~ 5 m,小塌方一直持续,空腔继续扩大并向洞口方向延伸扩大。
2010 年5 月12 日上午9: 00,建管处、设计院、总监办、施工单位四方对塌方现场进行了实地查看,拟定了回填洞渣,然后向空腔内压浆的处治方法。
2010 年5 月12 日15: 00 开始回填洞渣,至2010 年5 月12 日晚22: 30 时,回填洞渣过程中,在无任何前兆的情况下,掌子面顶部突然发生突水涌泥,瞬间流量较大,现场正在抽水作业的两名工人迅速撤离,因时间紧迫,无法采用装载机调运设备,后初步测算突水流量为400 m3 /h,4 h 后涌水量维持在210 m3 /h。至2010 年5 月13 日12: 00 已累计出水约3 600 m3。水位已升至XK0 +200,距离掌子面83 m。
3 ·工程水文地质
XK0 + 280 ~ XK0 + 330 工程地质概况: 洞体埋深61. 2 m ~88. 7 m 围岩由三叠系中统二马营组( T2er) 微风化互层状砂泥岩组成。属较软岩~ 较硬岩,节理裂隙较发育~ 一般发育,岩体较完整,围岩内出水状态为裂隙滴渗水~ 淋雨状出水,地下水及构造对围岩稳定性影响较严重,围岩主要质量指标Rc = 20 MPa ~30 MPa,J V = 9 条/m3 ~ 12 条/m3 ,KV = 0. 6 ~ 0. 5,BQ = 303 ~ 318,地下水影响修正系数K1 = 0. 4,[BQ]= 203 ~ 278。Ⅳ级围岩。汾阳至邢台高速公路平遥—榆社段宝塔山隧道水文地质专项评价报告显示3 号斜井XK0 + 270 ~ XK0 + 915 段长度645 m,地下水类型为二马营组构造裂隙承压~ 潜水,含水层厚度40 m,渗透系数取0. 338 m/d。涌水量为1 312. 5 m3 /d。
4 ·突水涌泥后处治措施
1) 迅速启动应急预案,以项目经理为组长的应急小组迅速安排洞内作业人员及机械撤离,保证人员和设备的安全。
2) 从太原、忻州调集200 m3 /h 大功率污水泵5 台。
3) 利用现有应急备用水泵加大排水力度,使斜井内水位平衡在XK0 + 200 附近,不再上涨。
5 ·坍塌段处治方案及施工方法
5. 1 总体思路
1) 水抽干后从洞外拉渣对塌方区进行回填,对岩体起到稳固的作用。同时平整出施工平台,对XK0 + 283 ~ XK0 + 200 未坍塌段进行径向打设小导管并注浆,阻止塌方后延;
2) 在加固未坍塌段的同时,洞渣回填完成后,喷射C25 混凝土将掌子面全部封闭,预留注浆孔注浆固结坍塌体,稳步向坍塌段推进;
3) 按照三台阶预留核心土施工顺序,采用弱爆破,短进尺( 每循环严格控制进尺0. 5 m) ,强支护,分五个工作面平行稳步掘进;
4) 紧跟施作临时仰拱,使围岩尽快封闭成环,直至完成坍塌段全部施工。
5. 2 施工流程
加固XK0 + 283 ~ XK0 + 200 段→对回填洞渣后塌体坡面喷射C25 混凝土→在坡面上打设小导管注浆,向塌方空腔内泵送混凝土→拱部打设外插角45°自钻式锚杆并注浆→采用三台阶法开挖→开挖支护上台阶→开挖支护二、三台阶→坍塌段仰拱临时支护→完成坍塌段施工→进入下一循环。
5. 3 各工序施工工艺及技术要求
1) XK0 + 283 ~ XK0 + 200 里程段在涌水的影响下,浸泡时间较长。此段支护结构已不稳定,塌方有连锁反应的可能,为阻止坍塌后延,确保施工安全,首先需要对此段做加固处治,拱部及边墙部位打设径向Φ 42 钢花管注浆,钢花管长3. 0 m/根,纵、环向间距1. 0 m,梅花形布置,注浆采用水泥水玻璃浆,水泥采用P. O42. 5早强水泥,水灰比1∶ 1,单孔注浆压力需达到1. 0 MPa 以上。
2) 注浆固结坍塌物,搭设作业平台,加固原初期支护,稳步向坍塌体方向推进。
a. 注浆固结坍塌物。
XK0 + 283 ~ XK0 + 200 里程段经过径向注浆后,坍塌向洞口方向延伸的趋势得到控制,施工人员在初期支护结构的保护下,向洞内拉洞渣对塌方区进行回填,回填结束后向坍塌体内水平方向打设Φ 42 钢花管,同时在塌方体上方空洞处预留三根Φ 150 mm混凝土输送管便于泵送混凝土。喷射C25 混凝土厚20 cm 封闭坍塌物表面,注浆固结坍塌体; 钢花管长6. 0 m/根,在坡面上布置间距1. 0 m × 1. 0 m,注浆参数同上。注浆顺序应由底到顶注浆固结。注浆结束3 d ~ 5 d 后,用输送泵通过Φ 150 mm 管向塌方区内间歇泵送混凝土,直至在塌方区上方形成一层混凝土保护层。
b. 固结完成段XK0 + 283 ~ XK0 + 288 里程段开挖支护。
坍塌体固结后,在坍塌物表面搭设脚手架,由XK0 + 283 开始采用三台阶开挖,三台阶开挖高度分别为2. 5 m,3. 0 m,3. 0 m。超前支护采用双层小导管加单层自钻式锚杆。严格控制上台阶开挖进尺,每次进尺控制在0. 5 m。初支采用带套拱的双层钢拱架,开挖轮廓线比设计轮廓线扩大0. 3 m,便于进行套拱施工。此段开挖至XK0 + 288 时停止开挖,留1 m 不开挖作为下循环注浆的止浆墙。然后再次在坡面上打设6. 0 m 钢花管注浆。然后进行下循环开挖。隧道塌方处治示意图见图1。
c. 塌方段初支参数如下:
采用双排超前小导管长度4. 5 m,外插角10°, 30°,纵向间距0. 5 m。初期支护采用Ⅰ20a 工字钢,间距0. 5 m。径向锚杆由原设计的Φ 25 中空锚杆变为Φ 42 钢花管,长度3. 0 m,间距50 cm ×50 cm,锁脚锚管采用Φ 42 钢管,长度5. 0 m。套拱采用Ⅰ18 工字钢,间距0. 5 m。锁脚锚管采用Φ 22 早强药包锚杆,长度5. 0 m。临时仰拱采用Ⅰ20a 工字钢,间距0. 5 m。
3) 对XK0 + 288 ~ XK0 + 291 里程段固结注浆开挖支护。重复上一里程段处治方案,直至安全顺利度过塌方段。
4) 注浆施工工艺。注浆设备选用双液注浆泵。
a. 施工准备。熟悉设计图纸; 调查分析地质情况; 通过试验确定注浆半径、注浆压力、间距及浆液配比; 加工导管,准备及检修施工设备器材; 施工人员培训; 工作面测量、放线、定孔位。
b. 小导管采用Φ 42 无缝钢管加工而成。
小导管前端加工成锥形,以便插打,并防止浆液前冲。小导管中间部位钻Φ 8 mm 溢浆孔,呈梅花形布置( 防止注浆出现死角) ,间距20 cm,尾部不小于30 cm 范围内不钻孔防止漏浆,末端焊Φ 6 环形箍筋,以防打设小导管时端部开裂,影响注浆管联接。
c. 小导管安装。
用手持风钻钻孔,并将小导管打入孔内,如地层松软也可用风钻将导管直接打入。
d. 注浆。
首先将掌子面用喷射混凝土封闭,以防漏浆,并对小导管内的积物用高压风进行清理。
注浆顺序由下而上,注浆单管进行。浆液由稀到浓逐级变换,即先稀后浓。注浆完后,立即堵塞孔口,防止浆液外流。小导管施工工艺流程图见图2。
6· 经验与体会
针对处治本次塌方、突水涌泥的过程,使我们增加了如下认识:
1) 在施工中一定要在地质资料详实的基础之上科学分析,加上先进的超前探测仪来指导施工,才有可能避免塌方;
2) 充分了解了隧道的地质结构及围岩状况,进行精心调查研究分析,才能确定最佳施工方案。了解了施工超前和预支护在软弱围岩施工中的必要性;
3) 软弱岩层自身稳定性差,塌方出现时,以稳定性为主,坍塌渣体同样对周围岩壁有稳定支撑作用,切忌随意开挖;
4) 针对该种围岩所发生的各种变形、渗水和涌泥涌水现象,以往经验表明,单靠注浆手段提高注浆固结体的强度和厚度,有时也会发生再次破坏的现象。由此建议施工中在提高注浆效果的同时,采用加强支护体刚度的方法。
本文结合宝塔山隧道3 号斜井施工过程中遇到大规模突水涌泥的处治措施,对处治突水涌泥施工有一定的指导意义。希望为类似的工程提供些许借鉴作用,更希望不妥之处能得到专家和同行的指正。
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更新时间:2016-7-19 15:09:45 【
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